【集萃網(wǎng)觀察】紹興縣永盛煉染公司近日突破滌綸、滌棉等產(chǎn)品的染整工藝,自創(chuàng)“煉染一浴”新方法,節(jié)能減排效果明顯。
化纖或化纖混紡產(chǎn)品的染整加工,需采用液堿前處理,要經(jīng)過(guò)熱洗、酸洗、染色、水洗等環(huán)節(jié),由此帶來(lái)大量的能源和水資源消耗,以及污水排放。能否在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,通過(guò)縮短工藝流程實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者思考的問(wèn)題。
該公司技術(shù)科長(zhǎng)胡偉良,具有20年的印染行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。從去年開(kāi)始,他承擔(dān)起該課題的研究,從染料的選擇、匹配上著手,尋求上色率和穩(wěn)定性俱佳的染料配制方案。經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次試驗(yàn),今年5月份,“煉染一浴”新工藝獲得成功,并投入生產(chǎn)。
據(jù)介紹,“煉染一浴”就是把原先6道工序中的前5道合在一起完成,除特殊顏色外,95%以上的面料染色都可應(yīng)用該工藝。使用新工藝后,該公司平均每染一缸布,排污由12噸減為4至6噸,用電由160千瓦時(shí)減為100千瓦時(shí),蒸汽用量由1.5噸降為1.1至1.2噸,而且生產(chǎn)用時(shí)減少2小時(shí),提高了生產(chǎn)效率。 來(lái)源:紹興縣報(bào)